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以下是网友发布的《新煤气站设备瓶颈问题的研究》,所属研讨体会类文章,欢迎阅读参考!
一、项目背景:
自2017年4月27日煤气厂新加气站投产以来,已发生多起设备故障。目前,更难做到的是:
1.冷水泵管道振动大。
2.新加油站第一个电站的绝缘子使用寿命短,更换频繁。
3.除灰液压站故障率高。
4.4的调试和运行。DVR补偿装置。
5.卸煤滚筒阀门关闭不严,许多问题严重影响了煤气生产的顺利进行。
6.汽水分离器本体和系统腐蚀严重。
上述问题严重制约了新加油站的安全生产,关系到加油站未来的生死存亡。因此,3月初,我厂开始成立“新型加油站设备瓶颈问题研究”课题组,试图解决上述问题。
二、研究方向:
1.冷水泵管道振动大。
存在问题:冷水泵管道振动大,导致管道接头周期性焊接(从2018年12月开始平均每周一次),每次故障引流修复需要10小时左右,严重影响新站出口气体的冷却效果。
解决方法:根据冷水泵的功率流,研究沿线阀门的开度比,找到最佳位置,将振动降到最低;对沿线不同位置的阀门进行有针对性的调查,并利用闸板动量对阀门进行处理。
现状:通过对冷水系统阀门的维修和调整,彻底解决了管道振动大的问题。解决后,可以延长设备和管道的使用寿命,降低维护的劳动强度。最重要的是保证新站内气体冷却系统的连续运行,不需要频繁停止冷水供应。
2.新加油站第一个电绝缘体寿命短。
存在问题:新加油站第一个电绝缘体使用寿命短,更换频繁。目前新加气站单台炉每次冷备用清洗后,对应的电绝缘子失效,平均每次需要更换的绝缘子数量为2个。相比较而言,旧电站绝缘子和新电站电气绝缘子的更换周期约为1.5年。据统计,2018年需要更换的独特电绝缘体数量为35个,单价为5600元。一个电绝缘体的频繁更换大大增加了备件的成本。
解决方法:基于数据统计,详细分析一次和二次运行状态的差异,从运行环境的差异找出一次绝缘子使用寿命短的原因。经分析,通过第一电站的气体温度高于第二电站,气体中杂质较多。因此,在每个绝缘子箱的下部专门制作了一个特殊的挡板,以阻挡高温气体和吹扫蒸汽对绝缘子的损坏,减少杂质对绝缘子的粘附。同时要求操作人员严格执行操作流程,严格控制上气温度。
现状:在几台小修炉的电气绝缘子上安装绝缘挡板后,目前效果非常好,大大减少了以往小修炉投产后绝缘子损坏的次数。
3.除灰液压站故障率高。
存在的问题:目前清灰液压站经常出现故障,液压缸弹簧板经常断裂,液压元件漏油卸压严重。这些问题导致清灰装置不能正常清灰,最终导致下段出气口温度过高,不利于工艺执行,缩短炉膛设备使用寿命。
解决方案:改变液压缸伸缩臂顶力方式,设计制造专用备件,用弹簧套代替弹簧片;此外,加强对设备一级维护实施的监督,确保各润滑点润滑到位。
现状:项目组以5号锅炉为试点,在其除灰液压站安装了弹簧气缸喷射器。经过几个月的试运行,效果良好,故障率较之前的弹簧片大大降低;此外,操作人员加强了液压站的一级维护,及时清除了液压缸周围的灰尘。目前液压系统运行稳定。
《新煤气站设备瓶颈问题的研究》由网友投稿分享,本页面最后一次更新时间为2020-12-17,仅供参考,下载后可根据需要自行编辑修改。
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